Selon les informations du 3 octobre, Roscosmos a publié un communiqué indiquant que :Le 19 août, lorsque le système de propulsion de la sonde « Chun-25 » est passé d'une orbite circulaire proche de la Lune à une orbite d'atterrissage elliptique, le moteur s'est allumé et a fonctionné pendant 127 secondes au lieu des 84 secondes prévues. En conséquence, la station spatiale est entrée sur une orbite involontaire et est entrée en collision avec la surface lunaire.
Selon l'enquête,La cause la plus probable de l'accident est qu'un grand nombre d'instructions ont été envoyées simultanément, empêchant l'accéléromètre de l'unité de mesure de la vitesse angulaire de s'allumer, ce qui a finalement provoqué un fonctionnement anormal du système de contrôle intégré aéroporté.
Le rapport indiquait que la répartition des instructions avec des priorités différentes était quelque peu aléatoire. L'incapacité de l'accéléromètre à envoyer un signal a empêché le système de contrôle embarqué d'arrêter le système de propulsion à temps lorsque le détecteur a atteint la vitesse prédéterminée. Au lieu de cela, il a arrêté le propulseur après avoir fonctionné pendant la durée spécifiée.
Il convient de mentionner que le mois dernier,La sonde indienne "Chandrayaan-3" est entrée dans l'histoire en devenant la première sonde au monde à atterrir près du pôle sud de la Lune.
Cependant, selon le plan, le rover et l'atterrisseur lunaire indiens se "réveilleront" après près d'un mois de sieste. Mais jusqu'à présent, "Chandrayaan-3" ne s'est pas réveillé.